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冷水機(jī)組冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置性能的影響

2024/7/31 10:30:57 字體:  瀏覽 81

冷水機(jī)組冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置性能的影響

      為了研究冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置的清洗效果,對(duì)同一臺(tái)冷水機(jī)組安裝冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置前后的污垢熱阻和制冷性能系數(shù)進(jìn)行了運(yùn)行測(cè)試和對(duì)比分析。結(jié)果表明:膠球在線(xiàn)清洗裝置具有良好的除垢效果,采用冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置后冷凝器的污垢熱阻平均降低了74.38%,制冷性能系數(shù)平均提高了11.31%。以單位時(shí)間平均運(yùn)行費(fèi)用低為目標(biāo)函數(shù),建立了佳清洗周期計(jì)算模型,通過(guò)優(yōu)化分析,確定了佳清洗周期,佳清洗時(shí)間間隔為28h,佳清洗持續(xù)時(shí)間為8h。在佳運(yùn)行模式下,單位時(shí)間運(yùn)行費(fèi)用與連續(xù)清洗運(yùn)行模式相比減少了3.76%,投資回收期為2.6a。

      冷凝器是冷水機(jī)組的重要組成部分,是制冷劑與冷卻水進(jìn)行換熱的裝置,在換熱過(guò)程中,污垢的存在會(huì)降低冷凝器的換熱效率。針對(duì)污垢對(duì)蒸氣壓縮式制冷系統(tǒng)換熱器性能的影響作了實(shí)驗(yàn)觀察;2000年手冊(cè)指出當(dāng)冷水機(jī)組冷凝器有0.3mm厚的薄膜型水垢時(shí),冷水機(jī)組會(huì)增加12.4%的能耗;指出水側(cè)表面的結(jié)垢降低了冷凝器的熱效率;就污垢對(duì)冷凝器傳熱性能、流動(dòng)阻力及冷卻塔系統(tǒng)耗水量的影響進(jìn)行了研究;對(duì)用海水冷卻的換熱器的不同防污處理措施的效果進(jìn)行了評(píng)估和比較。

      因而尋找一種行之有效的除垢方式對(duì)節(jié)能、提高經(jīng)濟(jì)效益有重要作用。與其他除垢方式相比,采用膠球在線(xiàn)清洗裝置對(duì)冷凝器進(jìn)行除垢,具有安裝簡(jiǎn)單、操作便捷、適用性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。通過(guò)對(duì)比同一臺(tái)冷水機(jī)組安裝冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置前后的污垢熱阻和COP,確定冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置的清洗效果,并從經(jīng)濟(jì)性角度提出了冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置的佳運(yùn)行模式。

1實(shí)驗(yàn)

1.1實(shí)驗(yàn)裝置

      冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置由發(fā)球裝置、收球裝置、控制器及相關(guān)附件組成。發(fā)球裝置將膠球從冷卻水進(jìn)水側(cè)送入冷凝器,膠球依靠水壓差擦洗掉換熱管內(nèi)壁的污垢,在冷卻水出水側(cè)通過(guò)收球器回收膠球,形成清洗循環(huán)。發(fā)球裝置主要包括膠球收集罐和水泵,用于存放和發(fā)射膠球;收球裝置安裝在機(jī)組冷凝器冷卻水出水管路上,用于收集膠球;控制器為可編程邏輯控制器PLC,控制在線(xiàn)清洗的發(fā)球時(shí)間和清洗循環(huán)周期。

      為確定冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置的清洗效果,分別對(duì)同一臺(tái)冷水機(jī)組安裝膠球在線(xiàn)清洗裝置前后的污垢進(jìn)行檢測(cè),用熱阻法進(jìn)行污垢檢測(cè)。測(cè)試系統(tǒng)主要測(cè)試溫度、流量和輸入功率。測(cè)試參數(shù)包括:冷卻水供回水溫度和流量、冷凝壓力、冷水供回水溫度和流量、冷水機(jī)組輸入電功率等。為保證測(cè)量精度,溫度測(cè)量使用A級(jí)Pt100鉑電阻溫度計(jì),精度為±(0.15℃+0.002t)(其中t為測(cè)量溫度);流量測(cè)量使用超聲波流量計(jì),精度為±1%;輸入電功率測(cè)量使用電度表,精度為±0.5%。

采用的實(shí)驗(yàn)裝置系統(tǒng)如圖1所示。

1.2實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

      實(shí)驗(yàn)選取的測(cè)試機(jī)組為1臺(tái)水冷螺桿式冷水機(jī)組,機(jī)組參數(shù)見(jiàn)表1。

      為了獲得對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),先對(duì)冷凝器換熱管進(jìn)行機(jī)械通刷和化學(xué)清洗,使換熱管表面達(dá)到清潔狀態(tài),在未安裝膠球在線(xiàn)清洗裝置的情況下,冷水機(jī)組連續(xù)運(yùn)行并對(duì)各種運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行測(cè)試。然后停機(jī),對(duì)冷凝器換熱管進(jìn)行機(jī)械通刷和化學(xué)清洗,當(dāng)換熱管表面達(dá)到清潔狀態(tài)后將冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置和冷水機(jī)組投入運(yùn)行,并對(duì)各種運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行測(cè)試。

      由于污垢熱阻的形成需要一定的時(shí)間,為了突出污垢熱阻對(duì)換熱和能耗的影響,將2次對(duì)比實(shí)驗(yàn)的時(shí)間延長(zhǎng)到430h;測(cè)試期間冷卻水泵和冷水泵均為工頻運(yùn)行,水泵流量保持不變;每2h記錄一次冷卻水和冷水的供回水溫度、冷凝壓力、輸入功率等參數(shù);測(cè)試期間流過(guò)蒸發(fā)器的冷水流量保持不變,冷水的供回水溫度設(shè)定為7℃/12℃,并保持不變,因此,蒸發(fā)器的冷負(fù)荷也保持不變;冷卻水水質(zhì)符合GB50050—2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。根據(jù)測(cè)得的數(shù)據(jù),分析冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置的清洗效果,測(cè)試原理如下。

      冷凝器的換熱量Qc為Qc=mccp(tc,o-tc,i)(1)式中mc為冷卻水流量,kg/s;cp為水的比定壓熱容,J/(kg·℃);tc,i為冷卻水進(jìn)水溫度,℃;tc,o為冷卻水出水溫度,℃。冷凝器的傳熱系數(shù)K為K=(2)式中Ai為換熱管總內(nèi)表面積,m2;Δtm為冷卻水與制冷劑的對(duì)數(shù)平均傳熱溫差,℃,可由下式求得:tc,o-tc,ilntk-tc,itk-tc,o式中tk為制冷劑的冷凝溫度,℃。冷卻水在管內(nèi)的流動(dòng)狀態(tài)為湍流,冷卻水側(cè)對(duì)流換熱系數(shù)hw為hw=0.023Re.8Pr.4(4)式中λ為冷卻水的導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·℃);di為換熱管內(nèi)徑,m;Ref為冷卻水的雷諾數(shù);Prf為冷卻水的普朗特?cái)?shù)。制冷劑側(cè)對(duì)流換熱系數(shù)hk為hk=0.728φεv0.25(5)式中φ為增強(qiáng)系數(shù),為1.384;εv為管束修正系數(shù),為0.81;g為自由落體加速度,m/s2;r為汽化潛熱,kJ/kg;ρl為制冷劑的密度,kg/m3;λl為制冷劑的導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·℃);μl為制冷劑的動(dòng)力黏度,N·s/m2;nm為豎直方向上平均管排數(shù);do為換熱管外徑,m;tw為壁面溫度,℃。冷凝器的污垢熱阻Rf可由下式求得:Rf=-++式中δ為換熱管管壁厚度,m;λp為換熱管的導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·℃);A為換熱管的平均面積,m2;Ao為換熱管的總外表面積,m2。

2實(shí)驗(yàn)結(jié)果

2.1污垢熱阻

      將測(cè)得的冷卻水流量,進(jìn)、出水溫度等數(shù)據(jù)代入式(1)~(6),可得到使用膠球在線(xiàn)清洗裝置前后冷凝器污垢熱阻的變化情況,如圖2所示。

圖2使用冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置前后冷凝器污垢熱阻的變化

      由圖2可以看出:未使用冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置時(shí)的污垢熱阻明顯大于使用后,并呈上升狀態(tài),而使用膠球在線(xiàn)清洗裝置后污垢熱阻則沒(méi)有明顯變化;2種工況下開(kāi)始測(cè)試時(shí)的污垢熱阻幾乎相同,表明2次清洗后換熱管表面的清潔程度基本相同,未使用膠球在線(xiàn)清洗裝置時(shí),隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的增加,換熱管表面的污垢不斷積累,污垢熱阻不斷增大;當(dāng)使用膠球在線(xiàn)清洗裝置后,由于膠球?qū)Q熱管表面的清洗作用,阻止了污垢熱阻的增大,污垢熱阻基本保持在1.04×10-4m2·℃/W左右。

      根據(jù)測(cè)試結(jié)果,冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置未使用時(shí)的平均污垢熱阻為4.07×10-4m2·℃/W,比GB50050—2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的限值3.44×10-4m2·℃/W高18.31%;使用膠球在線(xiàn)清洗裝置后,平均污垢熱阻基本保持在1.04×10-4m2·℃/W,比國(guó)家規(guī)定的限值低69.77%。由此可見(jiàn),冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置對(duì)于阻止冷凝器換熱管內(nèi)表面污垢的沉積、改善換熱性能和提高冷水機(jī)組COP等具有重要的作用。

2.2冷水機(jī)組制冷性能系數(shù)

      在冷水機(jī)組的運(yùn)行過(guò)程中,理論上應(yīng)滿(mǎn)足如下能量平衡關(guān)系:Qc=Q0+W0(7)COP=(8)式(7),(8)中Q0為制冷量,W;W0為壓縮機(jī)功率,W。蒸發(fā)器的制冷量Q0為Q0=m0cp(t0,i-t0,o)(9)式中m0為冷水的質(zhì)量流量,kg/s;t0,i為冷水進(jìn)水溫度,℃;t0,o為冷水出水溫度,℃。

      在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,由于壓縮機(jī)殼體表面會(huì)有散熱,因而冷凝器放出的熱量并不等同于制冷量與壓縮機(jī)功率之和。同時(shí),測(cè)量過(guò)程中還會(huì)因測(cè)量?jī)x器等引起一定的測(cè)量誤差,但漏熱和儀器引起的相對(duì)誤差不應(yīng)超過(guò)±10%。

      本實(shí)驗(yàn)測(cè)試是在一家電子工廠的空調(diào)用冷水機(jī)組上進(jìn)行的,冷水機(jī)組24h連續(xù)運(yùn)行,冷負(fù)荷需求穩(wěn)定。在測(cè)試過(guò)程中,冷水泵為工頻運(yùn)行,流量保持不變,冷水供回水溫度保持為7℃/12℃不變,比定壓熱容也認(rèn)為是定值,因此,蒸發(fā)器的冷負(fù)荷也保持不變。

      減小冷凝器污垢熱阻,可改善冷凝器換熱性能、降低冷凝溫度、減小壓縮機(jī)功耗和提高冷水機(jī)組的COP。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果,膠球在線(xiàn)清洗裝置使用前后COP的變化情況如圖3所示。

圖3機(jī)組COP的變化

      從圖3可以看出:冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置使用前冷水機(jī)組的COP呈逐漸下降趨勢(shì),平均值為3.98;使用后冷水機(jī)組的COP基本保持不變,平均值為4.43,提高了11.31%。

      在蒸發(fā)溫度不變的情況下,冷凝溫度每升高1℃,機(jī)組COP平均提高3.34%,輸入功率平均下降3.33%[7]。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中膠球在線(xiàn)清洗裝置使用前后的平均冷凝溫度分別為37.90℃和35.26℃,使用冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置時(shí)的冷凝溫度要比未使用時(shí)降低2.64℃,據(jù)此推算,制冷機(jī)組的輸入功率平均可降低8.79%。

      實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,冷水機(jī)組的輸入功率為199.5kW,24h連續(xù)運(yùn)行,使用冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置后輸入功率降低率平均按8.79%計(jì)算,則每天可節(jié)省電量564.97kW·h,節(jié)電效果顯著。

      未使用冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置時(shí),由于COP呈逐漸下降的趨勢(shì),為保證制冷量不變,壓縮機(jī)的輸入功率會(huì)有所增大;使用膠球在線(xiàn)清洗裝置時(shí),機(jī)組COP和制冷量基本不變,所以壓縮機(jī)的輸入功率也基本保持不變。

2.3經(jīng)濟(jì)性分析

      使用冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置,會(huì)增加發(fā)球泵的能耗和膠球損耗費(fèi)用,但由于冷水機(jī)組能效的提高,整個(gè)冷水機(jī)組的運(yùn)行能耗和費(fèi)用將逐漸下降。根據(jù)測(cè)試結(jié)果,當(dāng)機(jī)組COP達(dá)到4.37后,機(jī)組運(yùn)行能耗將不再下降,此時(shí)關(guān)閉冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置,減少發(fā)球泵能耗和膠球損耗,整體運(yùn)行費(fèi)用將有所下降。

      通過(guò)分析發(fā)現(xiàn),隨著清洗間隔時(shí)間的增加,單位時(shí)間內(nèi)的平均運(yùn)行費(fèi)用呈下降趨勢(shì),當(dāng)清洗間隔時(shí)間為28h時(shí),單位時(shí)間內(nèi)平均運(yùn)行費(fèi)用達(dá)到小值,為194.40元/h;隨著清洗間隔時(shí)間的繼續(xù)增加,運(yùn)行費(fèi)用逐漸上升。

      該冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性可通過(guò)動(dòng)態(tài)投資回收期來(lái)進(jìn)行評(píng)價(jià),動(dòng)態(tài)投資回收期的計(jì)算公式為P=Pt-1+(10)式中P為動(dòng)態(tài)投資回收期,a;Pt為累計(jì)折現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù),a;a為上年累計(jì)折現(xiàn)值,元;b為當(dāng)年凈現(xiàn)金流量的折現(xiàn)值,元。膠球在線(xiàn)清洗裝置的使用壽命按10a計(jì),初投資為10萬(wàn)元。若以佳運(yùn)行周期模式運(yùn)行,使用冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置前后的能耗成本如表2所示。

表2能耗成本

平均運(yùn)行費(fèi)用/(元/h) 年運(yùn)行

時(shí)間/h 平均負(fù)荷率/% 年總能耗成本/元

使用前 212.56 2880 80 489738.24

使用后 194.40 2880 80 447897.60

      使用冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置后,年節(jié)省能源成本41840.64元。根據(jù)式(10)可計(jì)算動(dòng)態(tài)投資回收期為2.6a,即全部投資可在3a內(nèi)收回,在以后的7a內(nèi),完全處于盈利狀態(tài),每年可獲得3萬(wàn)元的折現(xiàn)值,在冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置的全壽命周期內(nèi)可獲得21萬(wàn)元收益。且在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),還可減少二氧化碳、氮氧化物等的排放,具有一定的環(huán)境效益。

3結(jié)論

      1)冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置能夠有效清除冷凝器換熱管內(nèi)的污垢,改善換熱效果,降低制冷電耗。實(shí)測(cè)結(jié)果表明:機(jī)組使用冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置后污垢熱阻平均降低74.38%,機(jī)組COP平均提高11.31%。測(cè)試期間,污垢熱阻基本穩(wěn)定在1.04×10-4m2·℃/W左右,機(jī)組平均COP穩(wěn)定在4.43左右。當(dāng)未使用膠球在線(xiàn)清洗裝置時(shí),污垢熱阻會(huì)隨實(shí)驗(yàn)時(shí)間的增加而增加,在實(shí)驗(yàn)期間增長(zhǎng)了37.99%,機(jī)組COP下降了4.16%。

      2)基于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)性分析,確立了佳清洗間隔時(shí)間為28h,清洗時(shí)長(zhǎng)為8h,即佳運(yùn)行周期為36h,該運(yùn)行模式下單位周期內(nèi)的平均運(yùn)行費(fèi)用低,為194.40元/h,比連續(xù)運(yùn)行時(shí)的費(fèi)用低3.76%。

      3)在優(yōu)化運(yùn)行周期的基礎(chǔ)上,使用冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置每年可節(jié)省41840.64元,動(dòng)態(tài)投資回收期為2.6a。動(dòng)態(tài)投資回收期短,表明冷凝器膠球自動(dòng)在線(xiàn)清洗裝置的經(jīng)濟(jì)性較好。

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