膠球清洗裝置,凝汽器膠球清洗系統(tǒng)改造的任務(wù)是什么?有哪些問題?
凝汽器是火力發(fā)電廠、核電站及化工企業(yè)的重要設(shè)備。膠球清洗裝置,凝汽器膠球清洗系統(tǒng)作為提高汽輪機(jī)組熱效率的重要輔助設(shè)備,可幫助維持凝汽器冷卻水管內(nèi)壁的潔凈,提高凝汽器總體傳熱性能,從而使凝汽器保持較高的真空和較小的端差,因此為國內(nèi)外電廠普遍采用。
二期2臺350MW機(jī)組,其凝汽器結(jié)構(gòu)為對分式雙流程,凝汽器總換熱面積為18586n,鈦管長度10.6427m,外徑25.4mm,壁厚0.8mm;冷卻水采用長江水,直流式;循泵流量單臺時(shí)為23166.6m3/h,雙臺時(shí)約4x104m/h;凝汽器膠球清洗系統(tǒng)自1998年投產(chǎn)以來,凝汽器膠球清洗系統(tǒng)一直不能正常運(yùn)行,收球率僅為10%左右,嚴(yán)重影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
對本公司二期3號及4號機(jī)組凝汽器膠球清洗系統(tǒng)進(jìn)行改造。膠球清洗裝置改造后系統(tǒng)運(yùn)行情況良好,系統(tǒng)收球率穩(wěn)定在90%以上。
膠球清洗裝置,凝汽器膠球清洗系統(tǒng)存在問題和解決方法
凝汽器膠球清洗系統(tǒng)的根本任務(wù)是保證膠球的正常循環(huán),使膠球能夠順利輸出并回收(見圖1)。由于系統(tǒng)問題導(dǎo)致收球率偏低,將直接影響凝汽器的清洗效果。
圖1凝汽器膠球清洗系統(tǒng)流程圖
凝汽器膠球清洗系統(tǒng)可能出現(xiàn)的問題多種多樣,視系統(tǒng)結(jié)構(gòu)型式、動(dòng)作機(jī)理不同而各異。一般主要有以下幾個(gè)方面:流場問題,收球網(wǎng)板問題,出球口問題,膠球泵問題,膠球循環(huán)管路問題以及垃圾影響等。根據(jù)大量試驗(yàn)表明,凝汽器膠球清洗系統(tǒng)存在以下這些問題:
膠球清洗裝置導(dǎo)流板問題
收球網(wǎng)板上部的導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)型式及尺寸對收球有極大影響。導(dǎo)流板可將膠球順利地引入出球管路,如設(shè)計(jì)或制造不當(dāng),導(dǎo)流板造成的下方紊流不僅難以起著輸送膠球的作用,反而會(huì)擾亂出球口處的流場,造成出球不暢。投球試驗(yàn)后打開凝汽器人孔端蓋檢査,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)板底部出球口處存留著較多數(shù)量的膠球,由此可見,網(wǎng)板導(dǎo)流板存在一定問題,不能將膠球順利引出。膠球堆積在出球口處網(wǎng)板上,堵塞出球口,從而影響系統(tǒng)收球率。
針對導(dǎo)流板存在的滯球和積球問題,對導(dǎo)流板作了相應(yīng)的改進(jìn),嚴(yán)格控制導(dǎo)流板尺寸和與收球網(wǎng)板間的位置,使膠球能夠順利地通過導(dǎo)流板引導(dǎo)至出球口。改造后導(dǎo)流板置于收球網(wǎng)出球口上端,成V型結(jié)構(gòu),由兩片弧形不銹鋼板構(gòu)成(見圖2)。為避免轉(zhuǎn)向后收球網(wǎng)單片網(wǎng)板兩側(cè)流量不均,在收球網(wǎng)底部安裝一垂向擋板。
圖2改造后的導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)