膠球清洗裝置系統(tǒng)存在問題與對策技術性分析說明?
膠球清洗裝置系統(tǒng)存在問題與對策技術性分析說明?針對發(fā)電廠兩臺125MW機組膠球清洗裝置在投運過程中消失的問題綻開了分析和探討,并實施-系列改造方案,實踐說明,施行的方案是可行而有效的, 勝利地將4套膠球清洗裝置投入運行,取得明顯效果。
發(fā)電廠兩臺上海汽輪機廠產(chǎn)125MW機組的凝汽器膠球清洗裝置是早期產(chǎn)品。全套膠球清洗裝置由二次濾網(wǎng)、裝球室、膠球輸送泵和收球網(wǎng)幾大部件組成,如圖1。收球網(wǎng)為帶有上下收球網(wǎng)的活動柵格方箱型,型號DN1400,規(guī)格1420mmx2500mm ,配套的膠球輸送泵為輸送膠球用的JQ125-9型離心泵,裝球室型號DN300屬我國膠球清洗裝置典型的其次代產(chǎn)品(設計和制造部門不再向用戶推舉)。其安裝困難,構造簡單,材料消耗多,操作和維護不便,故障率較高,加上制造質(zhì)量的問題,收球率始終達不到設計要求的95%以上。
眾所周知,保持凝汽器較高的真空和較小的端差,是提高機組循環(huán)熱效率的主要方法之一。以125MW機組為例汽輪機背壓增高0.004MPa ,將導致熱耗增加2445kJ/kWh,煤耗增加9.70g/kWh;凝汽器端差上升5℃,將導致熱耗增加95.12kJ/kWh,煤耗增加3.66kJ/kWh。
凝汽器管束的污臟,使換熱系數(shù)變小,使傳熱端差加大和惡化了凝汽器真空。實踐說明膠球清洗裝置的定期正常投用,能準時清走凝汽器銅管內(nèi)壁污物,使凝汽器管束保持肯定的清潔度,對防止結垢起到特別重要的作用。
發(fā)電廠投產(chǎn)初期對此熟悉缺乏,認為循環(huán)水為閉路循環(huán),水源較為潔凈1991年至1992年底曾連續(xù)投用膠球清洗,但膠球回收率很不抱負,好的缺乏80%,差的根本收不到膠球。
據(jù)了解,其他電廠亦有類似狀況消失,同型膠球清洗裝置在全國的使用狀況亦不盡抱負,故始終中斷運行。1994年發(fā)覺銅管結垢嚴峻,直接危及機組運行安全和影響機組經(jīng)濟性。為此,我們進展了多方面的討論,著手進展有關試驗、運行分析和構造檢查,找出了影響收球率不高的關鍵因素,并進展了改造。經(jīng)再次投運結果說明,改造和措施是勝利和有效的。
1存在的問題
發(fā)電廠兩臺125MW機組分別于1991年4月、12月份投產(chǎn)機組剛投產(chǎn)時曾試投膠球清洗, 均未能勝利,故沒正式投用。1992年初至1993年4月,連續(xù)投用膠球清洗,狀況亦不抱負, 4套清洗系統(tǒng),投用2h后收球,好的兩套(2號機甲側(cè),1號機甲側(cè))收球率均缺乏80%,另兩套收球率幾乎為零。
1993年5月份起,再度中斷了膠球清洗裝置的投用工作。機組投產(chǎn)3a左右,凝汽器銅管常常發(fā)生泄漏,造成凝聚水硬度超標,機組因此而被迫屢次停運查漏、堵漏。據(jù)統(tǒng)計,僅1994年、1995年發(fā)生泄漏就超過10次。檢查銅管,發(fā)覺內(nèi)壁結垢較嚴峻,厚度1~2 mm。究其泄漏緣由, 發(fā)覺絕大局部為垢下腐蝕。有資料說明,H68銅管易發(fā)生垢下點蝕現(xiàn)象,F(xiàn)場只能利用停機時機組織人力突擊去除水垢,但水垢被去除后,原腐蝕點外露又增加了銅管泄漏的可能性,問題沒有得到根本解決。要徹底清洗銅管內(nèi)壁,避開結垢,只有對膠球清洗裝置進展改造,務求膠球系統(tǒng)能正常投用,發(fā)揮其在線運行,清洗效果明顯的特點。
2緣由分析及處理
在投入膠球清洗裝置時,在冷卻水塔發(fā)覺大量的膠球,說明漏球的現(xiàn)象嚴峻。對可能存在影響收球率不高的緣由我們進展了分析。
2.1二次濾網(wǎng)
膠球在管中只能依靠循環(huán)水作動力,去除冷卻管內(nèi)壁上的薄層淤泥或水垢。若循環(huán)水中含有較多的雜物, 如水生動物、垃圾、碎石及各種有機物,不僅會堵塞二次濾網(wǎng),使循環(huán)水壓差減小,流量減小、不利于膠球的循環(huán),而且會堵塞凝汽器的官孔,阻礙膠球的通過。流量的減小會導致循環(huán)水的溫升較明顯, 運行中我們亦發(fā)覺了這一現(xiàn)象。在大修期間進展了徹底的檢查,發(fā)覺二次濾網(wǎng)的堵塞現(xiàn)象比擬嚴峻,尤其是含有較多的纖維狀物質(zhì),用人工機械的方法進展了徹底清洗。
2.2凝汽器的檢查處理我國大多數(shù)凝汽器的設計均未考慮膠球清洗裝置的運行,我們對凝汽器構造與膠球清洗裝置的適應性作了全面的檢查。
a)進出口水室的流程隔板與水室蓋及管板的連接處的狹縫可能引起。水流的倒串,導致膠球卡于此,此次檢修對該類狹縫進展了全面的封堵。
b)但凡新更換凝汽器的銅管嚴格按國家標準進展檢查、驗收,排解扁、癟管;冷卻管伸出管板的長度亦嚴格執(zhí)行國家的有關標準,防止在此形成死區(qū);徹底去除水室及管內(nèi)的一切雜物, 確保干凈之后再封閉。
2.3收球網(wǎng)的檢查和處理
幾次投運過程中發(fā)覺當收球網(wǎng)處于收球位置時,凝汽器循環(huán)水的壓力均有微量的提高,說明其壓損較大,堵塞現(xiàn)象嚴峻。解體發(fā)覺,由于長時間未投用該裝置,致使大、小收球網(wǎng)網(wǎng)格結垢很嚴峻,在網(wǎng)柵和管筒內(nèi)環(huán),上發(fā)覺大量的污垢片和銹片。它們的存在使柵格流通面積減小,水流速加大,膠球可能卡在收球網(wǎng)的柵板上,又加劇了膠球的堵塞,形成惡性循環(huán)。采納人工機械的方法仔細去除了網(wǎng)格及收球網(wǎng)相應筒環(huán)內(nèi)壁上的水垢。操作機構的檢查發(fā)覺, 4只小收球網(wǎng)傳動桿上8mm銷子為一般碳鋼,剛度缺乏,常疲憊斷裂,致使行程開關顯示為收球位置而實際上并未.關嚴。采納的處理方法是用1Cr18Ni9Ti不銹鋼材料加工銷子取代之。收球網(wǎng)處于收球位置時,網(wǎng)的上下治應分別與循環(huán)水管壁和下方箱的上治貼合,有文獻說明假如它們的間隙大于6mm,則簡單消失跑球或卡球的現(xiàn)象。